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服裝車間的“微改進”

來源:未知 作者:admin發(fā)布日期:2016-12-14 08:01

導(dǎo)讀:近日,公司服裝車間對本車間員工在日常生產(chǎn)工作中的“微改進”進行了梳理,發(fā)現(xiàn)這些改進看起來似乎微不足道,但帶來的效率提升集合起來,卻是非??捎^的一個數(shù)目。

    近日,公司服裝車間對本車間員工在日常生產(chǎn)工作中的“微改進”進行了梳理,發(fā)現(xiàn)這些改進看起來似乎微不足道,但帶來的效率提升集合起來,卻是非??捎^的一個數(shù)目。我們一起去看看這個車間生產(chǎn)員工完成的“微改進”,都由哪些亮點——
    一,用電錐代替點位筆點位。某工裝褲貨單口袋多,需要點位工序也很多。班組生產(chǎn)時,要增加點位人員才能不影響流水作業(yè)。通過該貨單生產(chǎn)員工在產(chǎn)前會的“腦風暴”,想出用電錐在裁床點位,取消縫制小片點位工序,節(jié)省了袋蓋、袋貼的點位工序。原來點位人員每片需用時3秒,現(xiàn)在在裁床用電錐每100層用時13秒,效率提高了20倍。這一小改進,也為后續(xù)類似貨單提供了樣板。
    二,利用鐵皮自制腰面拉筒。腰面需要小燙燙一遍止口,劃2條線,每件用時41秒;單針壓線用手捏著劃位壓線,每件用時37秒。生產(chǎn)員工利用鐵皮和模板余料成功進行拉筒設(shè)計,使用后省略1條點位工序,效率提高了2倍,而且節(jié)約了生產(chǎn)成本。
    三,利用鐵皮自制燙腰擼子。縫制六班員工在生產(chǎn)外銷工裝褲時,利用鐵皮自制了整燙腰面的擼子:腰面夾上擼子后,單手捏住擼子,熨斗按擼子的痕跡進行整燙,整燙效率提升30%,同時減少了硬面料對手部的摩擦,目前已廣泛應(yīng)用于褲子燙腰工序的生產(chǎn)。
    四,更改拉腰車車位,代替單針操作??p制工段生產(chǎn)的熒光衣,反光條每件單耗8米,她們將原本用單針操作的雙線熒光條,改為用拉腰車壓雙線一次性成功。熒光衣熒光條使用針位后,節(jié)省了1個車工,操作用時也由原來的單針24秒一片,減少到7秒一片,生產(chǎn)效率提高70.8%。
    五,掃粉畫位??p制三班生產(chǎn)的M010等兩款工裝褲,貼袋、魔術(shù)貼等點位工序較多而且位置集中??p制三班員工根據(jù)點位特點,使用點位板結(jié)合面料和粉料進行涂抹,點位用時由原來的32秒減少到10秒,生產(chǎn)效率提高68.7%。
    六,自制花樣機定位模板,取消點位??p制二班生產(chǎn)的ATL款工裝褲,產(chǎn)品需要訂魔術(shù)貼的部位較多;魔術(shù)貼位置需要人工點位,點位工序人員緊張,花樣機工序半成品流水受到影響??p制二班員工通過實驗,在設(shè)備上根據(jù)點位位置加貼模板固定裁片,直接訂魔術(shù)貼,省略了點位工序,解決了點位半成品積壓的問題。
 
(責任編輯:admin)
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